DETAIL KOLEKSI

Evaluasi masalah pipa terjepit beserta penanggulangan pada lubang bor 8 1/2" di sumur OG-ST lapangan EZ


Oleh : Peggy Putra Pratama

Info Katalog

Nomor Panggil : 1180/TP/2019

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Lilik Zabidi

Pembimbing 2 : Rizky Akbar

Subyek : Oil well drilling

Kata Kunci : drilling, stuck pipe, jarring, spotting fluid, fishing.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_TM_071001400194_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_TM_071001400194_Bab-1.pdf -1
3. 2019_TA_TM_071001400194_Bab-2.pdf
4. 2019_TA_TM_071001400194_Bab-3.pdf
5. 2019_TA_TM_071001400194_Bab-4.pdf 14
6. 2019_TA_TM_071001400194_Bab-5.pdf 2
7. 2019_TA_TM_071001400194_Daftar-Pustaka.pdf
8. 2019_TA_TM_071001400194_Lampiran.pdf 9

K egiatan operasi pemboran migas dilakukan tidaklah selalu berjalan denganlancar seperti yang diharapkan. Adakalanya terjadi masalah-masalah yangmengganggu operasi pemboran dan akan menimbulkan kerugian. Salah satupermasalahan yang terjadi pada operasi pemboran di sumur OG-ST lapangan EZyaitu pipa terjepit (stuck pipe). Pada saat terjadinya pipa terjepit segala usaha untukmelepaskan harus dilakukan secara cepat. Evaluasi masalah terjepitnya rangkaianpipa bor dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rangkaianpipa bor terjepit, kronologis terjepitnya rangkaian pipa bor, dan metode-metodeyang digunakan untuk mengatasi masalah ini. Menentukan penyebab terjepitnyarangkaian pipa bor pada sumur OG-ST ini dilakukan dari beberapa evaluasi yaituevaluasi terhadap tekanan formasi, tekanan hidrostatik, perbedaan tekanan,rheology fluida pemboran dan terakhir evaluasi terhadap penanggulangan stuckpipe. Pada sumur OG-ST ini metode-metode yang digunakan untuk mengatasimasalah pipa terjepit adalah dengan jar-up & jar-down sebanyak 12 kali selama 4jam namun rangkaian belum berhasil dibebaskan, kemudian dilanjutkan denganWOP (work on pipe) secara berulang-ulang bersamaan dengan metode perendamanmenggunakan desco pill sebanyak 85 bbl selama 21,5 jam belum berhasil juga.Maka dilakukanlah pekerjaan fishing selama 120 jam dengan menggunakan screwin sub tetapi tidak berhasil juga untuk membebaskan rangkaian pipa yang terjepit.Dikarenakan permasalahan pipa terjepit yang terjadi pada sumur OG-ST lapanganEZ ini belum berhasil dibebaskan dengan semua metode, maka ditangani dandiselesaikan dengan melakukan sidetrack pada kedalaman 2615 ftTVD/4810 ftMDuntuk melanjutkan pemboran. Setelah dilakukan beberapa evaluasi, ternyata yangmenjadi penyebab terjepitnya rangkaian pipa bor pada sumur OG-ST ini adalahadanya penurunan tekanan hidrostatik secara signifikan yang mengakibatkanstabilitas lubang bor terganggu dan terjadinya collapse pada lapisan shale tersebutsetelah ter-exposed seawater selama ± 18 jam.

O il and gas drilling operations are not always run smoothly as expected.Sometimes problems occur that interfere drilling operations and cause losses. Oneof the problems that occur in drilling operations at the OG-ST EZ well is stuck pipe.When a pinched pipe happends, all attempts to release it must be quick. Evaluationof pinching problem in the drill pipe circuit was carried out to determine factorsthat caused the drill pipe circuit pinched, chronologi of pinched drill pipe circuit,and methods that used to overcome this problem. Determining the cause of thepinch of the drill pipe in the OG-ST well was carried out from several evaluations,such as evaluation of formation pressure, hydrostatic pressure, pressure difference,rheology drilling fluid and prevention of stuck pipe evaluation. In OG-ST wells,methods that used to resolve the problem of pinched pipes are 12 times jar-up &jar-down for 4 hours, but the circuit has not been successfully released, thenfollowed by repeated WOP (work on pipe) along with immersion method of the 85bbl desco pill for 21.5 hours but it hasn't worked either. Then the fishing work wascarried out for 120 hours using screw in sub but it was also unsuccessful to free thepinched pipelines. Due to the problem of the pinched pipe that occurred at the OGSTwell at EZ field has not been successfully released with all methods, it is handledand resolved by doing a sidetrack at a depth of 2615 ftTVD / 4810 ftMD to continuedrilling. After several evaluations, it turned out that the cause of the stuck pipe atthe OG-ST well was by significant decrease in hydrostatic pressure which resultedthe stability of drill hole being disrupted and collapse of shale layer after beingexposed to the seawater for ± 18 hours.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?