Perbandingan penerapan metode gas lift dan electrical submersible pump pada sumur gas liquid loading di lapangan NY
D alam penulisan tugas akhir ini, penulis akan menganalisis perbandingan penerapan metode artificial lift yaitu Gas Lift dan Electrical Submersible Pump (ESP) untuk memproduksi sumur gas yang memiliki masalah liquid loading di Lapangan NY. Sumur gas yang dianalisis adalah sumur MSDC-04 dan sumur MSDC-07 dengan menggunakan metode artificial lift yang saat ini telah digunakan yaitu gas lift.Analisis dilakukan dengan evaluasi keadaan gas lift saat ini dan optimasi dengan meningkatkan laju alir injeksi gas dan kedalaman titik injeksi, perencanaan desain ulang pompa ESP yang akan digunakan sebagai pembanding, dan perhitungan keekonomian dengan parameter lifting cost. Metode yang digunakan dalam perencanaan desain ulang kedua pompa dilakukan secara manual dan data yang diambil yaitu data lapangan pada kondisi terakhir saat penulis melakukan penelitian.Dari hasil analisis ini didapatkan untuk sumur MSDC-04 dipilih penerapan metode gas lift dari hasil perencanaan desain ulang yang paling ekonomis dengan kenaikan laju alir produksi gas menjadi 554.67 mscfd dan gas lifting cost sebesar 0.4938 US $/mscf sedangkan untuk sumur MSDC-07 dipilih penerapan metode metode gas lift dari hasil perencanaan desain ulang yang paling ekonomis dengan kenaikan laju alir produksi gas menjadi 315.73 mscfd dan gas lifting cost sebesar 0.9107 US $/mscf.
I n this final assignment, the author will compare the artificial lift methods, which are gas lift and Electrical Submersible Pump (ESP) to produce a gas well which has liquid loading problem in NY field. This comparison on MSDC-04 well and MSDC-07 well which are currently use a gas lift as their artificial method.This analysis performed by the evaluation of current gas lift condition and optimization by increasing the flow rate of gas injection and the depth of point gas injection, re-design planning of electrical submersible pump as an alternative method, and economic calculation with a lifting cost parameter. Methods that have been used in planning to re-design of both artificial lift is done manually and the data that has been taken is the data at the time of the last condition when the author doing research.The result from this analyze for MSDC-04 well has been chosen a gas lift of re-design planning as the most efficient artificial lift method with the increasing of gas flow production rate to 554.67 mscfd and gas lifting cost about 0.4938 US $/mscf, while for MSDC-07 well has been chosen a gas lift of re-design planning as the most efficient artificial lift method with the increasing of gas flow production rate to 315.73 mscfd and gas lifting cost about 0.9107 US $/mscf.