Optimasi produksi dengan mengkonversi artificial lift dari sucker rod pump menjadi electrical submersible pump pada sumur nb lapangan Y
L apangan NB memiliki tiga sumur yaitu “NB-84â€, Sumur “NB-100†dan Sumur “NB-101â€. Ketiga sumur tersebut mengunakan artificial lift jenis Sucker Rod Pump dengan kandungan gas yang sedikit pada masing-masing sumur. Sumur ini telah lama diproduksikan sehingga diperlukan adanya optimasi produksi dengan cara konversi lifting ke Electrical Submersible Pump. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini antara lain melihat nilai S’MG terakhir dari data produksi sebelumnya. Kemudian menghitung laju produksi pada sumur-sumur produksi NB-84, NB-100, NB-101 di NB Field dengan membuat kurva inflow performance relationship (IPR) composite, menentukan laju produksi maksimumnya (Qmax) dan menentukan productivity index (PI) sehingga akan didapat target produksi yang optimal. Selanjutnya menentukan sumur yang efisien sumurnya bisa di optimalkan lagi dengan mengkonversinya ke electric submersible pump. Dan yang terakhir mendesain electric submersible pump sesuai dengan rate yg dinginkan. Hasil dari analisis S’MG pada data produksi sebelumnya dan memplot kurva IPR yang telah diperhitungkan pada perhitungan sebelumnya didapat bahwa hanya sumur NB-84, dan NB-101 yang lebih efisien dilakukan konversi ke lifting jenis Electrical Submersible Pump (ESP). Pada sumur NB-84 dilakukan konversi artificial lift jenis SRP yang hanya mampu memproduksi 1295 BFPD sebelumnya. maka perlu dilakukan optimasi produksi dengan mengkonversi lifting dari SRP menuju ESP. Peningkatan produksi yang akan dicapai yaitu sebesar 2723.10 BFPD. Apabila sumur meningkat sebesar target yang dicapai maka perolehan minyak pada sumur NB-84 sebesar 41 BOPD. Perolehan sebelumnya 20 BOPD menjadi 61 BOPD setelah dilakukan konversi lifting. Pada sumur NB-101 juga dilakukan konversi artificial lift jenis SRP yang hanya memproduksi 800 BFPD sebelumnya. maka dilakukanlah optimasi produksi dengan mengkonversi lifting dari SRP menuju ESP dengan target produksi sebesar 2573.14 BFPD. apabila sumur meningkat sebesar target yang dicapai maka perolehan minyak yang di dapat pada sumur NB-101 sebesar 40 BOPD. Perolehan sebelumnya 17 BOPD menjadi 57 BOPD setelah dilakukan konversi lifting.
T he NB field has three wells namely \\\"NB-84\\\", Well \\\"NB-100\\\" and Well \\\"NB-101\\\". The three wells use artificial lift type Sucker Rod Pump with little gas content in each well. This well has been produced for a long time so that production optimization is needed by converting the lifting to an Electrical Submersible Pump. The research methods used in the preparation of this final project include looking at the last S\\\'MG value from previous production data. Then calculate the production rate at the NB-84, NB-100, NB-101 production wells in the NB Field by creating a composite inflow performance relationship (IPR) curve, determining the maximum production rate (Qmax) and determining the productivity index (PI) so that the optimal production target will be obtained. Furthermore, determining efficient wells can be optimized again by converting them to electric submersible pumps. And finally design the electric submersible pump according to the desired rate. The results of the S\\\'MG analysis on previous production data and plotting the IPR curve that has been calculated in the previous calculation show that only the NB-84, and NB-101 wells are more efficient to convert to the Electrical Submersible Pump (ESP) lifting type. In the NB-84 well, the SRP type artificial lift conversion was carried out which was only able to produce 1000 BFPD before. then it is necessary to optimize production by converting lifting from SRP to ESP The increase in production to be achieved is 2723.10 BFPD. If the well increases by the target achieved, the oil gain at the NB-84 well will be 41 BOPD. The previous yield of 20 BOPD became 61 BOPD after lifting conversion. In the NB-101 well, the SRP type artificial lift conversion was also carried out which only produced 800 BFPD before. then production optimization was carried out by converting the lifting from SRP to ESP with a production target of 2573.74 BFPD. if the well increases by the target achieved, the oil gain obtained at the NB-101 well is 40 BOPD. The previous acquisition of 17 BOPD became 57 BOPD after the lifting conversion.