DETAIL KOLEKSI

Model perbaikan kualitas proses dengan integrasi metode cost of quality dan design of experiment pada industri aluminium cetak


Oleh : Nico Agung Nugraha

Info Katalog

Penerbit : FTI - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Iveline Anne Marie

Pembimbing 2 : Rahmi Maulidya

Kata Kunci : Degassing, Cost of Quality (COQ), Design of experiment (DOE), Efficiency, Quality

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_TS_MTI_163012100007_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2025_TS_MTI_163012100007_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_TS_MTI_163012100007_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_TS_MTI_163012100007_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_TS_MTI_163012100007_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_TS_MTI_163012100007_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_TS_MTI_163012100007_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_TS_MTI_163012100007_Bab-1.pdf 8
9. 2025_TS_MTI_163012100007_Bab-2.pdf 19
10. 2025_TS_MTI_163012100007_Bab-3.pdf 5
11. 2025_TS_MTI_163012100007_Bab-4.pdf 14
12. 2025_TS_MTI_163012100007_Bab-5.pdf 29
13. 2025_TS_MTI_163012100007_Daftar-Pustaka.pdf 9
14. 2025_TS_MTI_163012100007_Lampiran.pdf 3

P Proses Degassing dalam produksi aluminium cair di PT. X saat ini masih menggunakan tablet heksakloroetana yang memiliki beberapa kendala, antara lain biaya yang tinggi dan kualitas hasil yang tidak optimal. Selain itu, belum terdapat program perbaikan yang terstruktur untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model perbaikan kualitas proses dengan intergrasi metode Cost of Quality dan Design of experiment yang dapat meningkatkan efisiensi biaya serta kualitas produk melalui pendekatan yang sistematis dan mudah diimplementasikan. Penelitian ini difokuskan pada proses penghilangan gas hidrogen terlarut dalam aluminium cair di area holding furnace, dengan objek penelitian pada aluminium cair. Model perbaikan kualitas yang diusulkan menggunakan metode Cost of Quality (COQ) untuk aspek biaya dan Design of experiment (DOE) untuk aspek kualitas. Perancangan model dilakukan dengan pendekatan DASICE (Define , Acquire, Simulate, Improve, Check, dan Error Prooving and implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model ini mampu meningkatkan kualitas produk dengan penurunan kadar gas terlarut dari 0.84% v/v menjadi 0.01% v/v, serta mengurangi Return rate akibat gas hole dari dari 3.75% menjadi 0%. Dampak dari perbaikan kualitas juga memberikan efisiensi biaya pada biaya pencegahan yang turun dari Rp 38.769 menjadi Rp 8.524, pada biaya kegagalan eksternal yang turun dari Rp 104.950.949 menjadi Rp 0. Penelitian ini mencapai tujuan dengan menghasilkan model perbaikan kualitas melalui integrasi metode COQ dan DOE yang dapat diterapkan secara lebih luas dalam industri sejenis.

T The degassing process in molten aluminum production at PT. X currently relies on hexachloroethane tablets, which present several challenges, including high costs and suboptimal results. Additionally, there is no structured improvement program in place to enhance the efficiency and quality of this process. Therefore, this study aims to develop a quality improvement model by integrating the Cost of Quality (COQ) and Design of experiment (DOE) methods to enhance cost efficiency and product quality through a systematic and easily implementable approach. The research focuses on the removal of dissolved hydrogen gas in molten aluminum within the holding furnace area, with molten aluminum as the research object. The proposed quality improvement model applies the Cost of Quality (COQ) method for cost aspects and the Design of experiment (DOE) method for quality aspects. The model design follows the DASICE approach (Define, Acquire, Simulate, Improve, Check, and Error-Proofing and implementation). The results indicate that implementing this model successfully improves product quality by reducing the dissolved gas content from 0.84% v/v to 0.01% v/v and lowering the return rate due to gas holes from 3.75% to 0%. The quality improvement also contributes to cost efficiency, reducing prevention costs from IDR 38,769 to IDR 8,524 and external failure costs from IDR 104,950,949 to IDR 0. This study achieves its objective by producing a quality improvement model that integrates COQ and DOE methods, which can be widely applied in similar industries.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?