DETAIL KOLEKSI

Analisis potensi dan penanggulangan liquid loading berdasarkan aspek operasional pada sumur gas lapangan x


Oleh : Bima Mahendraa

Info Katalog

Subyek : Gas wells - Liquid loading

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2023

Pembimbing 1 : Muhammad Taufiq Fathaddin

Pembimbing 2 : Shabrina Sri Riswati

Kata Kunci : Liquid Loading, Sumur Gas, Screening Criteria, Cyclic Shut-in

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2023_TS_MTP_171012000002_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2023_TS_MTP_171012000002_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2023_TS_MTP_171012000002_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2023_TS_MTP_171012000002_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2023_TS_MTP_171012000002_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2023_TS_MTP_171012000002_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2023_TS_MTP_171012000002_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2023_TS_MTP_171012000002_Bab-1.pdf 4
9. 2023_TS_MTP_171012000002_Bab-2.pdf 8
10. 2023_TS_MTP_171012000002_Bab-3.pdf 5
11. 2023_TS_MTP_171012000002_Bab-4.pdf 23
12. 2023_TS_MTP_171012000002_Bab-5.pdf 2
13. 2023_TS_MTP_171012000002_Daftar-Pustaka.pdf 3
14. 2023_TS_MTP_171012000002_Lampiran.pdf 11

M Masalah utama yang sering muncul pada sumur gas yang memproduksikan cairan adalah liquid loading. Lapangan X merupakan lapangan gas lepas pantai yang memproduksikan dry gas dari reservoir tipe karbonat pada Formasi Batu Raja dan telah berproduksi sejak tahun 2015 dengan puncak produksi gas 27 MMSCFD. Produksi gas terakhir lapangan X sebesar 8,9 MMSCFD, turun signifikan dibanding saat tahun pertama diproduksikan. Selain gas, lapangan X juga memproduksikan cairan ikutan berupa kondensat sebesar 56 BCPD dan air terproduksi sebesar 385 BWPD. Melihat penurunan tajam pada produksi gas dan kenaikan produksi air yang cukup besar, maka sumur-sumur gas di lapangan X berpotensi mengalami masalah liquid loading. Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi terjadinya liquid loading serta penentuan dan penerapan metode penanggulangan terjadinya liquid loading pada sumur gas lapangan X. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menggunakan data trending grafik sejarah produksi dan gradien tekanan, hasil analisis kuantitatif menggunakan persamaan Turner, Coleman, Nosseir, dan Li serta hasil analisis simulasi menggunakan perangkat lunak WellFlo dapat disimpulkan bahwa Sumur #2 lapangan X mengalami liquid loading. Berdasarkan hasil screening criteria Tugan didapatkan metode yang paling sesuai untuk penanggulangan liquid loading Sumur #2 lapangan X adalah metode Cyclic Shut-in. Berdasarkan persamaan Earlougher didapatkan estimasi waktu shut-in Sumur #2 adalah 12,19 jam dengan waktu produksi unloaded 48 jam dan waktu produksi efektif 120 jam.

T The major issue that frequently arises in gas wells that produce liquids is liquid loading. Field X is an offshore gas field that produces dry gas from a carbonate type reservoir in Batu Raja Formation and has been producing since 2015 with a peak production of gas 27 MMSCFD. Current gas production of field X is 8.9 MMSCFD, a significant decrease compared to the first year production. Along with the gas, field X also produces other fluids in the form of 56 BCPD condensate and 385 BWPD produced water. Considering the sharp decrease in gas production and the significant increase in water production, the gas wells in field X have the potential to experience liquid loading problems. This research was conducted to identify the onset of liquid loading as well as to determine and carry out the liquid loading prevention method in gas well field X. Based on descriptive analysis result using trends data of production history and pressure gradient, quantitative analysis result using the Turner, Coleman, Nosseir, and Li equations as well as simulation analysis result using WellFlo software, it can be concluded that Sumur #2 of field X is experiencing liquid loading. Based on Tugan screening criteria result, the most feasible method for preventing liquid loading in Sumur #2 of field X is Cyclic Shut-in method. Based on Earlougher equation result, the estimated shut-in time for Sumur #2 is 12.19 hours with an unloaded production time 48 hours and effective production time 120 hours.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?