Evaluasi dan optimasi desain casing pemboran pada sumur B-3 di lapangan H
S umur B-3 adalah sumur kelanjutan dari sumur B-1 dan sumur B-2 pada lapangan H yang terletak di Sumatra Selatan, yaitu pada salah satu wilayah kerja PT. Medco Energi E & P. Pengeboran sumur ini dilakukan secara vertikal dengan target formasi Baturaja. Sumur B-3 memiliki desain casing yang dianggap kurang efektif karena properties dari grade casing yang digunakan sangat tinggi dibandingkan dengan nilai safety factor yang ada, sehingga dapat dikategorikan over design . Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengevaluasi tekanan & beban yang ada pada sumur B-3, kemudian dilakukan optimasi pada casing yang dianggap over design . Evaluasi yang digunakan yaitu dengan menghitung metodeMinimum Load, di mana tekanan Collapse dihitung dengan skenario Partial Lost dan Cementing Job , kemudian perhitungan Burst dengan skenario Limited Kick, Pressure Test, dan Lost Return with Water, lalu Tension dengan skenario Running Condition dan Overpull. Kemudian rating casing yang telah digunakan diplot ke dalam grafik , begitu pula dengan properties casing yang telah dioptimasi diplot untuk Collapse, Burst, Tension sebagai nilai design factor. Hasil design factor digunakan sebagai acuan apakah dengan menurunkan grade casing ke yang lebih rendah , casing masih mampu menahan tekanan & beban yang ada. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dengan beberapa skenario, hasil yang didapatkan adalah pada casing 20†dan 13-3/8†sudah optimal. Namun , casing 9-5/8†dapat dioptimasi dengan menggunakan grade K-55 36 ppf dan casing 7 †dengan menggunakan grade K-55 23 ppf . Dengan optimasi yang dilakukan , maka akan menghemat biaya pengeluaran untuk material casing sebesar US$ 89,465 atau senilai 39% .
W ell B-3 is a delineation well from wells B-1 and B-2, which are located in South Sumatra, one of PT Medco Energi E&P’s operation areas. B-3 was drilled vertically, with Baturaja formation as its target. The well’s casing design wasconsidered ineffective due to its properties and the casing grade used. The casing grade was too high compared to the safety factor. Therefore, there’s an indication of over design. The purpose of this assignment is to evaluate pressure in well B-3, and to optimize the casing which is considered an over design casing. The evaluation includes calculating Minimum Load method, where Collapse pressure is calculated using Partial Lost and Cementing Job scenarios. Afterwards, Burst calculation was done using Limited Kick, Pressure Test, and Lost Return with Water scenarios. Tension calculation was done using Running Condition and Overpull. Then the rate of the casing which has been used is plotted on a graph, and also the optimized casing rate, is plotted into Collapse, Burst and Tension, as the value of design factor. The calculated design factor will be used as a reference whether a lower a casing grade can still resist the available pressure. Based on the evaluation done with various scenarios, the result shows an optimum value by using 20†and 13 3/8 casing. However, 9-5/8†casing could be optimized by using grade K-55 36 ppf and 7†casing by using grade K-55 23 ppf. With the optimization applied, will save for US$ 89,465 on material cost or about 39% saving.