Evaluasi operasi plug cementing pada sumur X lapangan Y
P Plug cementing adalah salah satu jenis pekerjaan secondary cementing yang salah satufungsinya adalah untuk menutup zona yang dianggap sudah tidak ekonomis lagi. Metode balanceplug dilakukan dengan memompa bubur melalui pipa sampai hingga tingkat ketinggian slurry yangada di luar pipa (annulus) sama dengan di dalam pipa. Pada penyemenan pertama ditambahkanbahan aditif sebanyak 592,2 lbs BAS-200 dan 1,26 gal BAD-14L. Jumlah BAR19-L yang digunakanadalah sebanyak 0,72 gal dan BAL22-L yang digunakan adalah sebanyak 21,60 gal. Untuk nilaiBAG17-L yang digunakan adalah sebanyak 18 gal dan BAF26-L yang digunakan adalah sebanyak0,54 gal. Pada penyemenan kedua jumlah aditif yang ditambahkan adalah Jumlah BAS-200 yangdigunakan menjadi 1184,40 lbs dan jumlah BAD-14L yang digunakan menjadi 2,52 gal. NilaiBAR19-L yang digunakn juga menjadi 1,44 gal dan nilai BAL22-L yang digunkan menhadi 43,20gal. Nilai BAG17-L Juga naik menjadi sebesar 36,00 gal dan nilai BAF26-L menjadi sebesar 1,08gal.Pada proses plug cementing pertama dan kedua sama-sama menggunakan casing dengan ukuran7†dengan kapasitas 0,2210 cuft/ft atau sebesar 0,0394 bbl/ft. Pada proses plug cementing pertamadan kedua sama-sama menggunakan tubing dengan ukuran 2 7/8†dengan kapasitas 0,0325 cuft/ftatau sebesar 0,0058 bbl/ft. Kapasitas annulus pada saat tubing masuk adalah sebesar 0,1759 cuft/ftatau sebesar 0,0313 bbl/ft. Pada proses plug cementing pertama memiliki nilai volume slurry sebesar28,08 cuft atau 5 bbl dan tinggi slurry sebesar 134,71 ft atau 441,06 m. Pada proses plug cementingkedua memiliki nilai volume slurry sebesar 56,06 cuft atau sebesar 10 bbl dan tinggi slurry sebesar269,42 ft atau 82,12 m. Nilai volume spacer yang digunakan pada kedua pekerjaan plug cementingadalah sama yaitu sebesar 1,85 bbl dan tinggi spacer adalah sebesar 319,09 ft atau 97,26 m. Darihasil pengecekan setelah dilakukan plug cementing pertama ternyata TOC semen berada padakedalaman 2381 mMD padahal seharusnya ada pada kedalaman 2321 mMD seperti pada hasilperhitungan. Dari hasil pengecekan setelah dilakukan plug cementing II setelah semen keras TOCberada di 2303 mMD sehingga dinyatakan berhasil. Pada plug cementing pertama digunakandisplacement fluid sebesar 236,88 cuft atau sebesar 42,2 bbl dan pada plug cementing keduadigunakan displacement fluid sebesar 234,63 cuft atau sebesar 41,8 bbl.
P Plug cementing is one type of secondary cementing work which one of its functions isto close the zone that is considered uneconomical anymore. The balance plug method is done bypumping the slurry through the pipe until the height of the slurry level outside the pipe (annulus) isequal to the pipe. At first cementing added additive material as much as 592.2 lbs BAS-200 and 1.26gal BAD-14L. The number of BAR19-L used is as much as 0.72 gal and BAL22-L used is as muchas 21.60 gal. For the BAG17-L value used is as much as 18 gal and BAF26-L used is 0.54 gal. Inthe second cementing the amount of additive added is the number of BAS-200 used to be 1184.40lbs and the BAD-14L amount used to be 2.52 gal. The BAR19-L value is also 1.44 gal and the valueof BAL22-L is used to be 43.20 gal. The value of BAG17-L also rises to 36.00 Gal and the BAF26-L value becomes 1.08 gal. In the first and second cementing plug both use casing with a size of 7"with a capacity of 0.2210 cuft/ft or at 0.0394 bbl/ft. In the process of plug cementing the first andsecond both use tubing with a size 2 7/8" with a capacity of 0.0325 cuft/ft or amounting to 0.0058bbl/ft. The annular capacity of the entry tubing is 0.1759 cuft/ft or 0.0313 bbl/ft. In the first plugcementing process has a slurry volume value of 28.08 cuft or 5 bbl and a high slurry of 134.71 ft or441.06 m. In the second cementing plug process has a slurry volume value of 56.06 cuft oramounting to 10 bbl and a high slurry of 269.42 ft or 82.12 m. The volume value of the spacer usedon both plug cementing work is same is 1.85 bbl and height spacer is 319.09 ft or 97.26 m. Fromthe results of the inspection after the first cementing plug is turned out TOC cement is at a depth of2381 mMD when there should be at the depth 2321 mMD as in calculation results. From the resultsof the inspection after a cementing plug II after TOC hard cement was in 2303 mMD so it wasdeclared successful. The first cementing plug is used displacement fluid of 236.88 cuft or at 42.2bbl and on a second cementing plug used a fluid displcement of 234.63 cuft or amounted to 41.8 bbl.