Analisa dan evaluasi stimulasi perekahan asam pada sumur x lapangan y.
Nomor Panggil : 467/TP/2016
Penerbit : FTKE - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2016
Pembimbing 1 : Lestari Said
Pembimbing 2 : Muh. Taufiq Fathaddin
Subyek : Stimulasi Reservoir
Kata Kunci : Reservoir
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2016_TA_TM_07112014_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2016_TA_TM_07112014_BAB-1.pdf | 2 | |
3. | 2016_TA_TM_07112014_BAB-2.pdf |
|
|
4. | 2016_TA_TM_07112014_BAB-3.pdf |
|
|
5. | 2016_TA_TM_07112014_BAB-4.pdf |
|
|
6. | 2016_TA_TM_07112014_BAB-5.pdf |
|
|
7. | 2016_TA_TM_07112014_BAB-6.pdf |
|
|
8. | 2016_TA_TM_07112014_DAFTAR-PUSTAKA.pdf | 1 | |
9. | 2016_TA_TM_07112014_DAFTAR-SIMBOL.pdf |
|
R Rendahnya produktifitas suatu sumur dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah rendahnya tekanan reservoir, adanya kerusakan formasi dan tingginya viskositas fluida reservoir sehingga fluida susah mengalir. Pada sumur X lapangan Y mengalami beberapa permasalahan. Lapangan ini mengalami produktivitas yang rendah, sehingga dilakukan perekahan asam. Pelaksanaan perekahan asam pada sumur X menggunakan dilakukan dengan sistematis dan sesuai prosedur di mulai dari pemasukan data dari data reservoir dan data komplesi pada sumur X lapangan Y Pada tahap Step Rate Test dan Mini Fall Off diketahui besarnya Ekstension Pressure 3465 psi pada rate 16.2 bpm. Analisa Step-rate diagnosis menunjukan besarnya tekanan rekah sebesar 4626 psi dengan gradient rekahan sebesar 0.63 psi/feet pada kedalaman 7345 feet dan ISIP ( Instantaneous Shut In Pressure) di permukaan sebesar 937 psi. Perhitungan dengan menggunakan software mfrac menghasilkan panjang rekahan adalah 696 meter lebar rekahan rata – rata ideal 0.2 inch . Konduktifitas rekahan adalah sebesar 1152 md-ft. Dan diketahui kondisi sumur setelah dilakukan perekahan produktifits indeks nya sebesar 0.39 daripada sebelum dilakukan perekahan adalah sebesar 0.04 pada saat ada scale dan sebesar 0.24.
T The low productivity of the wells can be caused by several things, among others, is the low reservoir pressure, formation damage and high viscosity of the reservoir fluid . all of that problem may result in reduced flow ,wells X on Y field Experiencing some problems. This field has low productivity because it has scale CaCo3, acid fracturing is the treatment for well X , Y field on 7345 ft depth with fracture gradient 0.63 psi/ft . On step rate test and mini fall test , it has 3465 psi extension pressure , on 16.2 bpm injection rate The design of acid fracturing on well X using mfrac software, with length 696 m ,height 23 m , ideal width 0.2 inch , with increased productivity index 0.04 to to 0.39, before the redesign , without using actual parameter , the design of acid fracturing generated with length one wing 323 m and height 32 m , this different parameter can cause a significant change in design on software mfrac