Usulan penerapan metode lean six sigma pada proses produksi hot rolled coil (hrc) di PT. Krakatau Steel (Persero)
Penerbit : FTI - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2016
Pembimbing 1 : Dorina Hetharia
Pembimbing 2 : Iveline Anne Marie
Subyek : Six sigma (Quality control standard);Production control
Kata Kunci : lean six sigma, dmaic, dpmo, sigma level, total manufacturing lead time
Status Posting : Published
Status : Tidak Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2016_TA_STI_06311021_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2016_TA_STI_06311021_Lembar-Pengesahan.pdf | ||
3. | 2016_TA_STI_06311021_Bab-1_Pendahuluan.pdf | ||
4. | 2016_TA_STI_06311021_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf |
|
|
5. | 2016_TA_STI_06311021_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf |
|
|
6. | 2016_TA_STI_06311021_Bab-4_Pengumpulan-Data.pdf |
|
|
7. | 2016_TA_STI_06311021_Bab-5_Pengolahan-Data-dan-Analisis-Hasil.pdf |
|
|
8. | 2016_TA_STI_06311021_Bab-6_Kesimpulan-dan-Saran.pdf | ||
9. | 2016_TA_STI_06311021_Daftar-Pustaka.pdf | ||
10. | 2016_TA_STI_06311021_Lampiran.pdf |
|
P PT. Krakatau Steel (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri baja. Produk yang difokuskan dalam penelitian ini adalah produk Hot Rolled Coil (HRC) pada Divisi Hot Strip Mill (HSM). Tujuan dilakukan penilitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kecacatan, melakukan perbaikan kualitas dan mengurangi pemborosan pada proses produksi dengan menggunakan metode Lean Six Sigma, memberikan usulan dan implementasi terhadap permasalahan produk Hot Rolled Coil. Permasalahan yang terjadi pada produk Hot Rolled Coil adalahnya tingginya presentase cacat produk sebesar 24% pada tahun 2014. Pada penelitian dilakukan menggunakan metode Lean Six Sigma dengan penerapan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai DPMO 19.058,08 , tingkat sigma adalah 3,57 , Total Manufacturing Lead Time adalah 12156,95 detik , dan Process Cycle Efficiency sebesar 67,94% . Berdasarkan analisa yang dilakukan diketahui beberapa waste yang terjadi disebabkan anatara lain suhu pemanasan yang kurang maksimal, workroll pada mesin finishing mill tergores, operator yang kurang cepat berkoordinasi, kurangnya perawatan pada workroll, dan terjadinya pemborosan gerak oleh operator crane . Setelah dilakukan usulan perbaikan menambahkan suhu furnance, memperbaiki SOP, menambahkan alat deteksi dini, menggunakan alat kompresor, dan melakukan pelatihan terhadap operator diketahui bahwa nilai DPMO turun menjadi 15.832,57 , tingkat sigma meningkat menjadi 3.64 , Total Manufacturing Lead Time menjadi 12120,23 detik, dan dan Process Cycle Efficiency sebesar 67,98%
P PT Krakatau Steel is a company engaged in the steel industry. The product which is focused in this research is Hot Rolled Coil (HRC) on Hot Strip Mill (HSM) division. The purpose of this research is to identify the cause of product defect, to improve quality and reduce waste of production process by using Lean Six Sigma Method, provide the proposal and implementation of the Hot Rolled Coil Product problem. The problem that occur in the Hot Rolled Coil product is the height of precentage of defective product reached 24% on 2014. The research uses Lean Six Sigma Method by applying DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). The calculation result produces the DPMO score 19.058,08 , the sigma level 3,57 , the Total of Manufacturing Lead Time 12156,95 seconds, and The Process Cycle Efficiency 67,94%. Based on analysis, waste occurs due to the heating temperature, workroll in the finishing machine is scratched, lack of maintenance on the workroll, and ineffectiveness motion by the crane operator. After the proposed improvements such as adding a furnace temperature, improve SOP, adding an early detection tool, using a compressor, and training of the operator, now the DPMO score dropped to 15.832,57 , sigma level increased to 3.64 , the Total of Manufacturing Lead Time is 12120,23 seconds, and the Process Cycle Efficiency is 67,98%.