DETAIL KOLEKSI

Evaluasi dan optimasi Electrical Submersible Pump (ESP) pada sumur Trisakti#1 dan sumur Trisakti#2 lapangan frafa

3.4


Oleh : Fairus Ramadhan Sriwijaya

Info Katalog

Nomor Panggil : 1233/TP/2020

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Djoko Sulistyanto

Pembimbing 2 : Ghanima Y.

Subyek : Electric oil well pumping;Submersible pumps

Kata Kunci : IPR,, ESP evaluation, ESP optimization, ESP planning.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2020_TA_STP_071001500047_Halaman-Judul.pdf
2. 2020_TA_STP_071001500047_Pengesahan.pdf
3. 2020_TA_STP_071001500047_Bab_1_Pendahuluan.pdf
4. 2020_TA_STP_071001500047_Bab_2_Tinjauan-Literatur.pdf
5. 2020_TA_STP_071001500047_Bab_3_Kerangka-Konsep.pdf
6. 2020_TA_STP_071001500047_Bab_4_Metode.pdf
7. 2020_TA_STP_071001500047_Bab_5_Kesimpulan.pdf
8. 2020_TA_STP_071001500047_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2020_TA_STP_071001500047_Lampiran.pdf

S Sistem pengangkatan buatan atau artificial lift dikembangkan untuk mengambil minyak bumi dari sumbernya (reservoir). Salah satu metode artificial lift yang akan dibahas metode ini adalah Electric Submersible Pump (ESP). Pada skripsi ini mengenai ESP dilakukannya pengevaluasian serta mengoptimasi Electrialc Submersbile Pump ini pada Sumur TRISAKTI#1 dan Sumur TRISAKTI#2, Lapangan FRAFA; dengan mengacu pada kurva IPR. Pada evaluasi Electric Submersible Pump, terindikasi bahwa sumur tersebut mengalami penurunan efisiensi produksi, untuk Sumur Trisakti#1 mempunyai efisiensi volumetrik sebesar 46%, untuk sumur Trisakti#2 sebesar 62.05%, dan tipe pompa yang digunakan pada sumur TRISAKTI#1 adalah pompa Tandem FC1600 dan pada sumur TRISAKTI#2 adalah Pompa D1150N, setelah dilihat hasil Evaluasi Sumur tersebut dapat dikatakan perlu penyesuaian terhadap pompa.Metodologi dalam proses pengoptimasian pompa ESP pada kedua sumur tersebut adalah dengan cara mengganti banyaknya stages dan frekuensi hingga perlu dilakukannya penggantian pompa yang digunaka sehigga dengan harapan bahwa keddua sumur tersebut dapat menigkatkan efisiensi pompa dan juga menaikan jumlah fluida yang terproduksi.Dari hasil perhitungan evaluasi tiap sumur dan juga optimasi diperoleh bahwa sumur TRISAKTI#1 kinerja pompa kurang baik seingga dapat menyebabkan down thrust dengan efisiensi pompa sebesar 46% dan fluida yang di produksikan adalah sebesar 56% dari kemampuan sumur sehingga disarankan menurunkan jumlah stages yang ada pada pompa yang terpasang. Pada sumur TRISAKTI#2 dapat menyebabkan up thrust dengen efisiensi volumetric sebesar 62.05% dan fluida yang diproduksikan sebesar 33% dari kemampuan sumur sehingga disarankan untuk mengganti pompa yang terpasang.

A Artificial lift system was developed to take petroleum from its source (reservoir). One of the artificial lift methods that will be discussed is the Electric Submersible Pump (ESP). In this thesis on ESP, evaluating and optimizing the Electrialc Submersbile Pump on TRISAKTI#1 and TRISAKTI#2 Wells, FRAFA Field; with reference to the IPR curve. In the evaluation of Electric Submersible Pump, it is indicated that the well has decreased production efficiency, for Trisakti Well # 1 has a volumetric efficiency of 46%, for Trisakti#2 well by 62.05%, and the type of pump used in TRISAKTI#1 well is the Tandem FC1600 pump and at TRISAKTI#2 well is Pump D1150N, after seeing the results of the Well Evaluation it can be said that it needs to be adjusted to the pump.The methodology in the process of optimizing ESP pumps in the two wells is by replacing the number of stages and frequencies so that it is necessary to replace the pumps so that the two wells can improve pump efficiency and also increase the amount of fluid produced.From the results of the evaluation of each well evaluation and optimization also obtained that TRISAKTI#1 well pump performance is not good so it can cause down thrust with pump efficiency of 46% and produced fluid is 56% of the well's ability so it is recommended to reduce the number of stages that exist in pump attached. In TRISAKTI#2 wells can cause up thrust with volumetric efficiency of 62% and produced fluid of 33% of the well's ability so it is recommended to replace the installed pump.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?