Evaluasi dan perencanaab ulang electric submersible PUMP untuk optimasi laju produksi pada Sumur ZXC-28 dan Sumur ZXC-33 Lapangan RR
S Sumur yang sudah tidak mampu mendorong minyak hingga ke permukaanmemerlukan pemasangan artificial lift agar mampu berproduksi kembali. Salah satuartificial lift yang umum digunakan adalah Electric Submersible Pump (ESP).Pompa pada sumur ZXC-28 beberapa kali mengalami upthrust sehingga efisiensivolumetrisnya hanya sebesar 64.23% karena turunnya daya kerja pompa akibatkerusakan. Sementara itu, pompa pada sumur ZXC-33 memiliki efisiensi sebesar81.33% karena mengalami downthrust namun tidak terlalu sering. Oleh karena itu,kedua sumur memerlukan perencanaan ulang pompa.Perencanaan ulang ESP pada sumur ZXC-28 menghasilkan laju alir sebesar580 bfpd yang berarti terjadi peningkatan produksi sebesar 246 bfpd atau 31.82bopd. Besaran oil lifting cost sumur ZXC-28 setelah perencanaan ulang pompamenjadi lebih rendah dari 4.14 US$/bbl menjadi 2.97 US$/bbl sehingga hasilperencanaan ulang pompa dapat diterapkan karena bernilai ekonomis dengan payout time selama 39 days.Perencanaan ulang ESP pada sumur ZXC-33 menghasilkan laju alir sebesar208 bfpd yang berarti terjadi peningkatan produksi sebesar 86 bfpd atau 45.86 bopd.Besaran oil lifting cost sumur ZXC-33 setelah perencanaan ulang pompa menjadilebih rendah dari 2.46 US$/bbl menjadi 1.56 US$/bbl sehingga hasil perencanaanulang pompa dapat diterapkan karena bernilai ekonomis dengan pay out timeselama 26 days.
W Well that have been unable to produce hydrocarbon fluid from reservoir tosurface requires installation of artificial lift in order to be able produce again. Oneof the commonly used artificial lift is Electric Submersible Pump (ESP). Upthrustat well ZXC-28 happened several times, so volumetric efficiency only 64.23% as aresult of damage on the pump. Meanwhile, the pump at well ZXC-33 has 81.33%volumetric efficiency due to downthrust that not too often. Therefore, those wellsrequire re-planning of the pump.ESP re-planning at well ZXC-28 will produce hydrocarbon fluid with rateof 580 bfpd which means an increase in production by 246 bfpd or 31.82 bopd. Theamount of oil lifting cost at well ZXC-28 after re-planning will be lower from 4.14US$/bbl to 2.97 US$/bbl, so the pump re-planning can be applied with 39 days ofpay out time.ESP re-planning at well ZXC-33 will produce hydrocarbon fluid with rateof 208 bfpd which means an increase in production by 86 bfpd or 45.86 bopd. Theamount of oil lifting cost at well ZXC-33 after re-planning will be lower from 2.46US$/bbl to 1.56 US$/bbl, so the pump re-planning can be applied with 26 days ofpay out time.