Analisis human error pada proses produksi paper pallet di PT. Kaloka Binangun
P PT. Kaloka Binangun yang terletak di Gunung Putri, Jawa Barat merupakan perusahaanyang bergerak dibidang paper pallet. Permasalahan yang dihadapi oleh PT.Kaloka Binagunadanya produk cacat sampai di tangan konsumen sebanyak 20,80%. Hal tersebut disebabkan olehkelalaian operator dalam proses produksi paper pallet. Cacat yang ditimbulkan berupa robek,bolong dan hancurnya paper pallet saat digunakan oleh konsumen. Hal ini yang menjadi alasandilakukannya penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebabhuman error serta proses apa yang memiliki nilai Human Error Probability terbesar. Selanjutnyadiberikan usulan perbaikan untuk mengurangi terjadinya Human Error pada proses produksisehingga dapat mengurangi jumlah produk cacat. Pada tahap awal dilakukan penguraian danpengklasifikasian tugas menggunakan Hierarchical Task Analysis (HTA). Selanjutnyamenggunakan metode Systematic Human Error Reduction and Prediction (SHERPA) untukmengidentifikasi error dalam produksi paper pallet serta solusinya. Metode yang digunakanselanjutnya adalah Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) untuk penilaianHuman Error Probability. Kemudian menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA) untukmenguraikan akar penyebab masalah dari pekerjaan yang memiliki nilai Human ErrorProbability terbesar. Hasil dari metode SHERPA terdapat 11 task yang termasuk high probabilitydan 7 diantaranya terdapat proses pengeleman. Hasil perhitungan metode HEART menunjukkannilai Human Error Probability terbesar yaitu pada proses pengeleman gabungan bottom dan kaki,dengan nilai HEP 0,9702. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengolesan lem yang terlalu tebal dantidak merata, menyebabkan produk paper pallet sulit mengering sempurna. Selanjutnyapermasalahan pengeleman bottom dengan kaki diuraikan dengan menggunakan FTA. Dari HasilFTA, dapat disimpulkan faktor penyebab cacatnya produk paper pallet dikarenakan kesalahanoperator dalam pengolesan lem, dengan nilai probabilitas Top Event 0.5394. Usulan perbaikanuntuk mengurangi terjadinya human error pada proses pengeleman yaitu membuat StandarOperasional Prosedur yang sistematis dan merancang ulang kuas untuk pengolesan lemmenggunakan metode AHOQ. Hasil dari usulan perbaikan kemudian diimplementasikanlangsung dan dapat disimpulkan setelah implementasi, tidak adanya lagi keluhan produk cacatdari konsumen.
P PT. Kaloka Binangun located in Gunung Putri, West Java is a company engaged in thepaper pallet production. PT. Kaloka Binangun was facing a huge problem, that causes consumersget a product defect about 20,80%. That things caused of operator omission while production.Those defect causes torn, perforated and wrecked while the consumer use it. This is the reasonfor doing the research by purpose of this study to identify the mainly factors that cause humanerror and what type of proses that has the highest human error probability score. Furthermoreprovide some improvements to reduce the occurrence of human error in the paper palletproduction, so as to reduce the amount of defect products. Currently, In the early stages of thisstudy using Hierarchical Task Analysis (HTA) to decompose and classify tasks performed.Afterwards using Systematic Human Error Reduction and Prediction (SHERPA) method toidentify errors in paper pallet production and also the solution to reduce the error rate. The nextmethod is Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) that aim to assess HumanError Probability score. Afterthat continue with Fault Tree Analysis (FTA) method to elaboratethe root causes of human error, which obtained from the highest Human Error Probability score.The result of SHERPA method there are 11 tasks that belong to high probability events. Seven ofthem occur in gluing process. The result from HEART method showing the highest Human ErrorProbability score occur in gluing process that assembly bottom and foot part. The Human ErrorProbability score is 0,9702. That can be happened, because the consistency of glue is too thickand uneven. So that the paper pallet cannot be drying perfectly. Since obtaining the main problemby HEART method, then continuing with FTA method. It be concluded the main factor thatcausing product defect is human error in gluing proses. The score of top event probability is0,5394. The improvement to decrease human error in gluing process are built a systematic SOPand redesign roller glue as the tools in gluing process using AHOQ method. The result ofimplementation there is no more complaint from consumers