DETAIL KOLEKSI

Evaluasi kapasitas rig onshore untuk pemboran berarah laju S pada sumur X lapangan Y

1.0


Oleh : Muhammad Rivaldi

Info Katalog

Nomor Panggil : 815/TP/2018

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Mu'min Priyono Tamsil

Pembimbing 2 : Widrajat Aboekasan

Subyek : Drilling

Kata Kunci : drilling operation, drawwork power, capacity, economical drilling

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2017_TA_TM_071001300222_Halaman-Judul.pdf
2. 2017_TA_TM_071001300222_Bab-1.pdf
3. 2017_TA_TM_071001300222_Bab-2.pdf
4. 2017_TA_TM_071001300222_Bab-3.pdf
5. 2017_TA_TM_071001300222_Bab-4.pdf
6. 2017_TA_TM_071001300222_Bab-5.pdf
7. 2017_TA_TM_071001300222_Bab-6.pdf
8. 2017_TA_TM_071001300222_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2017_TA_TM_071001300222_Lampiran.pdf

O Operasi pemboran sumur X merupakan salah satu sumur pengembanganyang dilakukan dilapangan Y dengan target kedalaman 8977 ft TVD dan 9072 ftMD. Sumur X memiliki Trajektori sumur berarah tipe S dengan inklinasi maksimaltangent section sebesar 19,34 o . Pada pemboran sumur ini digunakan rig NOV D-1000/54 yang merupakan sling shot cantilever mast dengan kapasitas menarasebesar 750.000 lbs , tenaga drawwork sebesar 1000 HP, kapasitas top drive sebesar1000 HP, 2 pompa lumpur dengan total kapasitas 2000 HP , dan BOP dengan ratingtekanan pada 10.000 psi. Rig NOV D-1000/54 dengan spesifikasi tersebutdiperkirakan mampu melakukan operasi pemboran pada sumur X dan pemboransumur pengembangan selanjutnya secara efisien dan aman.Dalam Tugas Akhir ini, Evaluasi kapasitas rig ini akan dilakukan denganmelakukan perhitungan kapasitas rig yang dibutuhkan dalam operasi pemboransumur X pada empat aspek system yang bekerja pada rig yaitu drawwork danmenara pada hoisting system,tenaga top drive pada rotating system, tenaga pompapada circulating system ,dan rating tekanan pada BOP system. Evaluasi pada sumurX dilakukan untuk membantu dalam pemilihan kapasitas rig yang lebih efesienuntuk pemboran selanjutnya .Setelah dilakukan evaluasi kapasitas rig, Rig NOV D-1000/54 kapasitasbeban pada menara (hoisting system),tenaga pompa lumpur (circulatingsystem),dan kapasitas rating tekanan BOP (BOP system) dinilai sudah efesiendengan kapasitas yang digunakan secara berurutan sebesar 60,6 % , 94,5% dan70,2% terhadap kapasiatas yang tersedia. namun, ditemukan jarak yang cukup besar terhadap tenaga yang dibutuhkan saat pemboran sumur X dengan kapasitasyang tersedia pada tenaga drawwork (hoisting system) dan tenaga top drive(rotating system) yang digunakan sebesar 56,7 % dan 29,8% masih jauh lebihrendah dari kapasitas yang tersedia pada rig NOV D-1000/54 sehingga perludilakukan pemilihan ulang terhadap kapasitas drawwork dan top drive yang sesuaiuntuk rig agar pemboran lebih aman efesien dan ekonomis.

D Drilling operation of X well is one of the development wells conducted inY field with the target of depth of 8977 ft TVD and 9072 ft MD. Well X has aTrajectory well type S with a maximum inclination tangent section of 19.34o.Thedrilling operation of this well is using the NOV D-1000/54 cantilever mast slingshot rig with tower capacity of 750,000 lbs, drawwork power of 1000 HP, 1000HP's top drive capacity, 2 mud pumps with total capacity of 2000 HP, and BOPwith Rating pressure at 10,000 psi. Rig NOV D-1000/54 with these specificationsis expected to perform drilling operations on well X and drilling the developmentwells further efficiently and safely.In this final project, the rig capacity evaluation will be done by calculatingthe required rig capacity in X well drilling operation on four aspects of the systemworking on the rig ie the drawwork and the tower on the hoisting system, the topdrive power on the rotating system, the pumping power in the circulating System,and pressure rating on the BOP system. Evaluation on well X is done to assist inthe selection of more efficient rig capacity for subsequent drilling.After evaluation of rig capacity, Rig NOV D-1000/54 ¬ load capacity onhoisting system, circulating system power, and BOP pressure rating capacity(BOP) system are considered efficient with the capacity used sequentially 60.6%,94.5% and 70.2% of the available caps. However, it found a considerable distanceto the required power when drilling the well X with the available capacity on thedrawwork (hoisting system) and top drive power (rotating system) used by 56.7% and 29.8% is still much lower Of the capacity available on the NOV D-1000/54rig so it is necessary to re-select the appropriate drawwork and top drivecapacities for the rigs for safer, efficient and economical drilling.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?