DETAIL KOLEKSI

Evaluasi dan desain ulang electric submersible pump untuk optimasi produksi pada sumur S 8, S 15 dan S 32


Oleh : Harian Arrow

Info Katalog

Nomor Panggil : 613/TP/2017

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2017

Pembimbing 1 : Djoko Sulistyanto

Subyek : Wells;Submersible

Kata Kunci : reservoir declined, electric submersible pump

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2017_TA_TM_07111174_Halaman-judul.pdf 22
2. 2017_TA_TM_07111174_Bab-1.pdf 2
3. 2017_TA_TM_07111174_Bab-2.pdf
4. 2017_TA_TM_07111174_Bab-3.pdf
5. 2017_TA_TM_07111174_Bab-4.pdf
6. 2017_TA_TM_07111174_Bab-5.pdf
7. 2017_TA_TM_07111174_Bab-6.pdf
8. 2017_TA_TM_07111174_Daftar-pustaka.pdf 1
9. 2017_TA_TM_07111174_Lampiran.pdf

A Apabila suatu sumur telah berproduksi untuk waktu yang cukup lama,maka dengan seiring berjalannya waktu, tekanan di dalam reservoir semakinberkurang sehingga produksi minyak juga berkurang. Untuk mengatasi penurunantekanan di reservoir diperlukan bantuan tenaga dari luar yang dikenal denganmetode Artificial Lift. Salah satu metode Artificial Lift yang dibahas dalam TugasAkhir ini adalah Electric Submersible Pump (ESP).Untuk sumur S 8, S 15, dan S 32 yang saat ini diproduksikan dengan ESPdari hasil evaluasi tipe pompa terpasang ternyata mempunyai laju alir masing –masing sebesar 300 BFPD dengan watercut sebesar 84%, 300 BFPD denganwatercut sebesar 84%, dan 900 BFPD dengan watercut 80% kemudian dilakukandesain ulang pompa pada masing – masing sumur dengan tujuan optimasi lajuproduksinya.Setelah dilakukan analisa desain ulang pompa pada tiap – tiap sumur,sumur S 8 dapat ditingkatkan produksinya dari 48 BOPD menjadi 90 BOPD, S 15dari 48 BOPD menjadi 66 BOPD dan S 32 dari 180 BOPD menjadi 255 BOPD.Penulis menyarankan agar sumur S 8, S 15, dan S 32 diganti dengan pompa yanglebih sesuai dengan kebutuhan laju alir yang diinginkan tanpa merubah motor daripompa sebelumnya. Dengan pergantian pompa pada tiap – tiap sumur tersebutmaka laju alir yang diinginkan dapat diproduksikan.

I If a well have been producing for a long time, and as time goes by, thepressure in a reservoir declined so that oil production was also declined. Toovercome the reducing pressure in a reservoir needed assistance from the outsidewith a method known Artificial Lift. One of Artificial Lift method that discussedin this Final Assignment is Electric Submersible Pump ( ESP ) .For wells S 8, S 15 and S 32 that are currently produced with ESP andevaluation existing wells actually have a flow rate of each of 300 BFPD with awatercut of 84%, 300 BFPD with a watercut of 84%, and 900 BFPD with a 80%watercut. Then those pumps are redesigned for optimizing.After that, the authors suggested that the wells S 8, S 15 and S 32 arereplaced with another pumps that more suitable of the desired flow rate withoutchanging the motor from the pump before.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?