DETAIL KOLEKSI

Evaluasi dan meningkatkan kinerja ESP dalam aplikasi Sandy dan Gassy


Oleh : Hana Vienanda Nur Alisya

Info Katalog

Nomor Panggil : 953/TP/2018

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Sri Wahyuni

Pembimbing 2 : Kartika Fajarwati

Subyek : Petroleum engineering;Oil wells - Evaluation

Kata Kunci : electric submersible pump (ESP), sand

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_TM_071001400167_Halaman-Judul.pdf
2. 2018_TA_TM_071001400167_Bab-1.pdf 3
3. 2018_TA_TM_071001400167_Bab-2.pdf
4. 2018_TA_TM_071001400167_Bab-3.pdf
5. 2018_TA_TM_071001400167_Bab-4.pdf
6. 2018_TA_TM_071001400167_Bab-5.pdf
7. 2018_TA_TM_071001400167_Daftar-Pustaka.pdf
8. 2018_TA_TM_071001400167_Lampiran.pdf

K Kondisi dinamika pada sumur menghadirkan banyak tantangan untuk sistem pemompaan Electric Submersible Pump (ESP). Terproduksinya pasir ke permukaan, kerusakan formasi dan gas bebas adalah beberapa masalah yang memerlukan solusi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja dan menjalankan sistem ESP dan meningkatkan nilai produksi sumur. Salah satu solusinya yaitu pemasangan ESP terintegrasi dengan sand kontrol membantu mengurangi jumlah pasir yang masuk ke sistem ESP, secara signifikan meningkatkan kinerja dan reabilitas pompa Electric Submersible Pump.Tugas akhir ini menjelaskan manfaat dari integrasi ESP dengan filter sand kontrol pada sumur minyak X dan sumur minyak Y yang mempunyai kandungan pasir dan gassy yang tinggi. Sumur minyak X dan Y adalah sumur uji coba pemasangan sand kontrol dengan tipe wire wrap screen. Dengan menganalisis data-data yang terdapat pada sumur yang dilakukan uji coba sand kontrol yaitu data dismantle inspection and failure, data ShutDown History, pembacaan ampchart untuk mengindikasikan pengaruh dari kepasiran serta menganalisis data ampchart dan ShutDown History untuk mengindikasikan pengaruh dari gas terhadap sumur X dan Y serta memberikan saran optimasi untuk meningkatkan kinerja sand kontrol.Solusi yang diberikan yaitu dengan mengganti ukuran screen pada sand kontrol, ukuran screen yang terpasang yaitu 300 micron tetapi masih terdapat pasir yang diproduksi ke permukaan sehingga menggangu kineja pompa, dengan melakukan perhitungan ukuran screen menggunakan metode coberly, schwartz, gillespi dan spe paper. Dengan menggunakan perhitungan 4 metode tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sumur X menggunakan 150 micron dan sumur Y menggunakan 100 micron. Solusi tersebut diharapkan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keandalan sistem dan performance secara keseluruhan. Selain itu membantu operator untuk memaksimalkan cadangan mereka yang dapat dipulihkan. Solusi ini juga mengurangi pengeluaran operasional dan waktu henti yang terkait dengan kegagalan ESP karena pasir dan pompa gas lock yang disebabkan oleh gas bebas tinggi di dalam pompa.

T The dynamic conditions in the well present many challenges to the Electric Submersible Pump (ESPs) pumping system. The production of sand to the surface, formation damage and free gas are some of the problems that require reliable solutions to improve performance and run ESP systems and increase the value of well production. One solution is that the installation of integrated ESP with sand controls helps reduce the amount of sand entering the ESP system, significantly improving the performance and reliability of the Electric Submersible Pump..This final project explains the benefits of ESP integration with sand filter controls on in oil well X and oil well Y which has high sand and gassy content. Oil wells X and Y are test wells installing sand controls with wire wrap screen type By analyzing the data contained in the wells conducted by sand control trials, namely data dismantle inspection and failure, ShutDown History data, ampchart readings to indicate the influence of sandiness and analyzing data on amparticles and ShutDown History to indicate the effect of gas on wells X and Y and provides optimization suggestions to improve sand control performance.The solution provided is by replacing the screen size on the sand control, the screen size is 300 micron installed but there is still sand produced to the surface which interferes with the performance of the pump, by calculating screen size using the coberly, schwartz, gillespi and spe paper methods. By using the calculation of the 4 methods it can be concluded that for X wells using 150 microns and Y wells using 100 microns. The solution is expected to show a significant increase in system reliability and overall performance. In addition it helps operators to maximize their recoverable reserves. This solution also reduces operational expenses and downtime associated with ESP failure due to sand and gas lock pumps caused by high free gas inside the pump.that.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?