DETAIL KOLEKSI

Pemanfaatan variable speed drive untuk mengoptimasi size down job pada lapangan primary recovery di blok Rumbai

4.0


Oleh : Randana Prayuda

Info Katalog

Nomor Panggil : 1084/TP/2019

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Sisworini

Pembimbing 2 : Djoko Sulistyanto

Subyek : Oil well drilling

Kata Kunci : size down job, variable speed drive, pump replacement, electric submersible pump, decline rate

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_TM_071001400135_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_TM_071001400135_Bab-1.pdf
3. 2019_TA_TM_071001400135_Bab-2.pdf
4. 2019_TA_TM_071001400135_Bab-3.pdf
5. 2019_TA_TM_071001400135_Bab-4.pdf
6. 2019_TA_TM_071001400135_Bab-5.pdf
7. 2019_TA_TM_071001400135_Daftar-Pustaka.pdf
8. 2019_TA_TM_071001400135_Lampiran.pdf

P Pada primary recovery field atau lapangan yang menggunakan artificiallift di PT CPI, size down job sudah sering dilakukan. Size Down job adalahmelakukan penggantian pompa dari pompa yang lebih besar menjadi pompa yanglebih kecil untuk menurunkan laju alir dari fluida. Namun, belum pernahdianalisis sebelumnya, tentang bagaimana dengan menurunkan laju alir fluidanamun dapat menaikkan jumlah produksi minyak. Namun, dengan melakukan sizedown job, maka diperlukan adanya penggunaan rig untuk mengganti pompa, yangmembutuhkannya biaya penggantian pompa. Untuk menghindari terdapatnyabiaya penggantian pompa dalam menurunkan laju alir fluida, maka menggunakanVariable Speed Drive (VSD) dapat menjadi solusi yang tepat. Analis pemanfaatanVSD akan dilakukan selama 180 hari sebelum melakukan penggantian pompa.Analisis penggunaan VSD yang dilakukan selama 180 hari bermaksud apabiladalam kurang dari 180 hari, tidak terdapat perbaikan pada decline rate danproduksi minyak, maka dapatlah segera menghentikan penggunaan VSD, dankembali ke laju alir semula. Namun apabila dalam 180 hari berhasil mendapatkanperbaikan pada decline rate dan produksi minyak, maka selanjutnya dapatlahdilakukan pekerjaan penggantian pompa untuk melanjutkan produksi karena telahmendapatkan kepastian dari Analisis VSD.Sumur-sumur yang telah melakukan size down job pada mulanya akandianalisis terlebih dahulu. Dari 82 sumur yang telah melakukan size down job,terdapat 12 sumur yang memenuhi kriteria, yaitu sumur yang menggunakanpompa ESP dan mengalami penggantian pompa untuk menurunkan laju alirfluida. Sumur-sumur tersebut dianalisis pula apakah terdapat water coning atauchanneling. Kemudian dengan menggunakan metode exponential, dilakukananalisis terhadap decline rate nya. Hasilnya nilai perbaikan decline rate terkecildiantara sumur terpilih tersebut sebesar 4%. Pada perhitungan keekonomian,didapat success ratio dalam melakukan size down job untuk mendapatkanperbaikan pada decline rate dan produksi minyak serta ekonomis, yaitu 42%, sertaperbaikan water cut terkecil sebesar 0.7%.Untuk melakukan pemasangan VSD pada sumur kandidat, dilakukanpemilihan sumur yaitu sumur yang menggunakan pompa ESP dengan rate diatas3000 BFPD dengan tren kenaikan water cut dalam 3-6 bulan terakhir. Terdapat 6sumur kandidat yang memenuhi seleksi, yang selanjutnya akan dilakukan analisisdecline curve nya untuk mengetahui apakah terdapat kenaikan produksi minyak,dengan menggunakan asumsi-asumsi yang dari hasil analisis size down job.Hanya 5 sumur yang memiliki kenaikan produksi minyak yang selanjutnya akandihitung keekonomiannya. Perhitungan keekonomian dibagi menjadi 3 case, yaitu high case apabila semua sumur berhasil mendapatkan perbaikan pada decline ratedan produksi minyak apabila diturunkan laju alir nya dengan VSD, low caseapabila semua sumur gagal dan base case. Pada base case, perhitungan ke 5sumur digabungkan, dan mendapatkan hasil pay out time dalam 1 hari , totalinvestment cost yang akan dikeluarkan dengan menyewa VSD selama 180 hariadalah sebesar $11,700, dan bisa mendapatkan cost avoidance sebesar $40,631.

I In primary recovery fields or also known as fields that use artificial lifts at PTCPI, size down jobs are common to use. Size Down job is a job to replace thepump from a larger pump to a smaller pump to reduce the flow rate of the fluid.However, it has never been analyzed before, about how by reducing the fluid flowrate can increase the amount of oil production. However, by doing a size downjob, it would required a rig to replace the pump, which requires well servicecosts. To avoid well service costs for reducing fluid flow rates, using VariableSpeed Drive (VSD) can be the right solution. Analysis of VSD utilization will becarried out for 180 days before replacing the pump. Analysis of the utilizationVSD for 180 days means that if in less than 180 days, there is no improvement inthe decline rate and oil production, then it can immediately stop using VSD, andreturn to the original flow rate. However, if within 180 days it has succeeded forgetting an improvement in the decline rate and oil production, then the wellservice jobs can be carried out to continue production because it has obtainedcertainty from the VSD Analysis.Wells that have been done the size down jobs will initially be analyzed. From 82wells that have done doing size down jobs, there are 12 wells that fullfil thecriteria, which is wells that use Electric Submersible Pump (ESP) and doingpump replacement to reduce fluid flow rates. Those wells are also be analyzedwhether there is water coning or channeling. Then by using the exponentialmethod, an analysis of the decline rate is carried out. As a result, the smallestdecline rate repair value among the selected wells is 4%. In economicalcalculation, a success ratio is obtained for doing size down jobs to get animprovement in the decline rate and oil production and also economical, namely42%, and the smallest water cut improvement is 0.7%.To do VSD installation on candidate wells, well will be selected based on somecriteria, which is wells that use ESP with rates above 3000 BFPD with water cutincreasing trend for the last 3-6 months. There are 6 candidate wells that fullfilthe criteria, then the decline curve will be analyzed to determine whether there isan increase in oil production, using assumptions from the results of the size downjob analysis. Only 5 wells that have an increase in oil production, which will beeconomically calculated. Economical calculation will be divided into 3 cases,which is high case if all wells succeed in getting an improvement in decline rateand oil production if the flow rate is lowered by VSD, low case if all wells fail ingetting an improvement in decline rate and oil production, and base case. In thebase case, the calculation of the 5 wells is combined, and will get the pay out timein 1 day, the total investment cost that will be incurred by renting VSD for 180days is $ 11,700, and can get cost avoidance of $ 40,631.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?