DETAIL KOLEKSI

Analisis laboratorium lost circulation material pill untuk menangani lost circulation sumur x lapangan y


Oleh : Raje Imanoka Wahid

Info Katalog

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Mulia Ginting

Pembimbing 2 : Havidh Pramadika

Subyek : Oil well drilling--Lost circulation

Kata Kunci : lost circulation, LCM pill, handpump, holding time

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_STP_071002000049_Halaman-Judul.pdf 14
2. 2025_SK_STP_071002000049_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_STP_071002000049_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_STP_071002000049_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_STP_071002000049_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_STP_071002000049_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_STP_071002000049_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_STP_071002000049_Bab-1.pdf 4
9. 2025_SK_STP_071002000049_Bab-2.pdf 13
10. 2025_SK_STP_071002000049_Bab-3.pdf 9
11. 2025_SK_STP_071002000049_Bab-4.pdf 9
12. 2025_SK_STP_071002000049_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_STP_071002000049_Daftar-Pustaka.pdf 1
14. 2025_SK_STP_071002000049_Lampiran.pdf 5

H Hilangnya sirkulasi atau lost circulation merupakan masalah yang dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas yang dapat menyebabkan kerugian waktu dan biaya. Lost circulation dapat terjadi dikarenakan kondisi formasi yang memilik rekahan yang terbentuk secara natual. Selain itu, tekanan juga dapat menyebabkan terjadinya lost circulation yang dimana apabila tekanan hidrostatik memiliki nilai yang lebih tinggi dari tekanan pada formasi pada suatu lubang sumur. Penyebab lain yang dapat menyebabkan permasalan ini adalah formasi pada sumur yang memiliki nilai permeabilitas yang tinggi sehingga fluida akan hilang ke formasi dan tidak kembali lagi ke permukaan saat disirkulasikan. Diperlukan langkah untuk memitigasi permasalahan ini, salah satunya yaitu dengan menambahkan lost circulation material (LCM) yang dapat membentuk segel atau seal pada zona kehilangan di formasi.Tugas akhir ini dilatar belakangi oleh terjadi sebuah kasus kehilangan sirkulasi atau lost circulation pada sumur “X” lapangan “Y” di kedalaman 2.427 ft dengan rate kehilangan 83 bbl/jam. Dari nilai rate kehilangan tersebut dapat dikategorikan bahwa kasus lost circulation pada sumur ini sebagai partial loss. Untuk menangani kasus ini, lumpur pada lapangan ini ditambahkan lost circulation material (LCM) pill yang komposisinya didapatkan dari hasil running software yang telah dilakukan sebelum penelitian ini berlangsung. Bahan dasar LCM pill yang direkomendasikan terdiri dari kwikseal medium dan CaCO3 fine dengan tiga komposisi yang berbeda, yaitu LCM pill A (kwikseal M 25 ppb dan CaCO3F 35 ppb), LCM pill B (kwikseal M 30 ppb dan CaCO3 F 40 ppb), dan LCM pill C (kwikseal M 35 ppb dan CaCO3 F 45 ppb). Untuk mengetahui LCM pill yang dapat mengatasi kasus lost circulation pada sumur “X” lapangan “Y”, dilakukan uji laboratorium pada masing-masing komposisi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui LCM pill mana dari ketiga komposisi diatas yang paling sesuai untuk mengatasi lost circulation pada sumur “X” lapangan “Y”.Pengujian yang dilakukan berupa pengujian sifat fisik seperti densitas, plastic viscosity, yield point, serta gel strength dan receiver test dengan hasil analisis akhir handpump strokes dan holding time. Didapatkan bahwa dengan penambahan LCM pill pada lumpur dapat meningkatkan nilai densitas, plastic viscosity, yield point, dan gel strength pada sampel lumpur. Untuk klasifikasi dari handpump strokes harus bernilai di bawah 30 strokes dan untuk klasifikasi holding time harus dapat bertahan selama 10 menit. Dimana klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa LCM dapat menyegel rekahan pada formasi dalam jangka waktu yang lama. Setelah menjalani pengujian tersebut diketahui bahwa nilai handpump strokes dan holding time dari LCM pill A tidak memenuhi klasifikasi, yaitu 33 strokes dan 2 menit. Hasil pengujian untuk LCM pill B memiliki nilai handpump strokes sebanyak 26 strokes dan holding time 7 menit, yang dapat disimpulkan bahwa LCM pill B dapat membentuk seal pada rekahan namun tidak dapat mempertahankan seal tersebut dalam jangka waktu yang lama. LCM pill C memiliki nilai handpump strokes sebanyak 22 strokes dan holding time yang mencapai waktu 10 menit, sehingga dapat disimpulkan bahwa LCM pill C dapat membentuk seal untuk menutup rekahan dan dapat mempertahankan seal tersebut dalam jangka waktu yang lama. Sehingga didapatkan bahwa dari ketiga komposisi LCM pill yang direkomendasikan oleh software, hanya LCM pill C yang dapat menangani kasus lost circualtion pada sumur “X” lapangan “Y”.

L Lost circulation is a problem in oil and gas drilling activities that can cause time and cost losses. Lost circulation can occur due to formation conditions that have fractures that are formed natually. In addition, pressure can also cause lost circulation if the hydrostatic pressure has a higher value than the formation pressure in a wellbore. Another cause that can cause this problem is the formation in the well that has a high permeability value so that the fluid will be lost to the formation and does not return to the surface when circulated. Steps are needed to mitigate this problem, one of which is by adding lost circulation material (LCM) which can form a seal or seal in the loss zone in the formation.This final research is motivated by a case of lost circulation in well “X” of field “Y” at a depth of 2.427 ft with a loss rate of 83 bbl/hour. From the loss rate value, it can be categorized that the lost circulation case in this well is a partial loss. To treat this case, the mud in this field was added lost circulation material (LCM) pill whose composition was obtained from the results of running software that had been carried out before this research took place. The recommended LCM pill base material consists of kwikseal medium and CaCO3 fine with three different compositions, namely LCM pill A (kwikseal M 25 ppb and CaCO3F 35 ppb), LCM pill B (kwikseal M 30 ppb and CaCO3F 40 ppb), and LCM pill C (kwikseal M 35 ppb and CaCO3F 45 ppb). To find out which LCM pill can overcome the case of lost circulation in well “X” of field “Y”, laboratory tests were conducted on each composition. This aims to find out which LCM pill of the three compositions above is most suitable for overcoming lost circulation at well “X” of field “Y”.Tests carried out in the form of testing physical properties such as density, plastic viscosity, yield point, and gel strength and receiver tests with the results of the final analysis of handpump strokes and holding time. It was found that the addition of LCM pill to mud can increase the value of density, plastic viscosity, yield point, and gel strength in mud samples. The classification of handpump strokes must be below 30 strokes and the classification of holding time must last for 10 minutes. These classifications indicate that the LCM can seal the fractures in the formation for a long period of time. After undergoing the test, it was found that the handpump strokes and holding time values of LCM pill A did not meet the classification, namely 33 strokes and 2 minutes. The test results for LCM pill B had a handpump strokes value of 26 strokes and a holding time of 7 minutes, which can be concluded that LCM pill B can form a seal in the fracture but cannot maintain the seal for a long period of time. LCM pill C has a handpump strokes value of 22 strokes and a holding time of 10 minutes, so it can be concluded that LCM pill C can form a seal to close the fracture and can maintain the seal for a long time. So it is found that of the three LCM pill compositions recommended by the software, only LCM pill C can treat the case of lost circulation at well “X” of field “Y”.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?