Peningkatan kontrol mesin return pump menggunakan programmable logic controller dengan monitoring human machine interface
S Sistem kontrol otomatis memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi di industri manufaktur ban. PT XYZ merupakan manufaktur ban memiliki permasalahan pada mesin extruder (mesin pembuat telapak ban yang disebut tread). Identifikasi masalah yang terjadi pada mesin extruder, khususnya pada sistem return pump yang mengakibatkan kerugian loss time mesin extruder sebesar 64575 menit pada tahun 2022. Pengumpulan data operasional dan analisis grafis menggunakan grafik pareto untuk menentukan masalah paling signifikan. Selanjutnya, sistem kontrol berbasis Programmable Logic Controller (PLC) dan softstarter dipasang untuk menggantikan sistem kontrol konvensional, dan monitoring dilakukan dengan menggunakan Human Machine Interface (HMI) untuk mempermudah monitoring kondisi mesin. PLC pada mesin return pump digunakan sebagai kontrol otomatis dan menghubungkan return pump dengan kontrol utama supaya operator mesin dapat melakukan monitoring. Penggunaan softstarter akan menggantikan kontaktor sebagai kontrol motor return pump. Arus listrik saat starting pada motor return pump akan berkurang dan motor return pump menjadi lebih handal. Loss time yang disebabkan oleh masalah pada return pump akan berkurang. Sistem PLC juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mempercepat proses troubleshooting ketika terjadi masalah pada return pump. Implementasi teknologi ini dapat mengoptimalkan operasional serta meningkatkan kualitas dan produktivitas produksi ban di PT XYZ. Setelah dibandingkan rata-rata loss time di area cooling tank sebesar 5529,6 menit pada tahun 2022 menjadi 26 menit selama 4 bulan pada tahun 2024 setelah pemasangan alat yang dibuat.
T The automation control system plays a crucial role in enhancing the effectiveness and efficiency of production processes in the tire manufacturing industry. PT XYZ, a tire manufacturer, faced issues with the extruder machine (used for producing tire treads), specifically in the return pump system, resulting in a machine loss time of 64,575 minutes in 2022. Operational data collection and graphical analysis using a Pareto chart were conducted to identify the most significant issue. Subsequently, a control system based on a Programmable Logic Controller (PLC) and soft starter was installed to replace the conventional control system, while monitoring was facilitated through a Human Machine Interface (HMI) to simplify machine condition monitoring. The PLC in the return pump system serves as an automatic control and connects the return pump to the main control, enabling operators to monitor the machine. The use of a soft starter replaces the contactor for controlling the return pump motor, reducing the starting current and improving the reliability of the return pump motor. This reduces loss time caused by return pump issues. The PLC system also enhances production efficiency and speeds up troubleshooting when problems occur in the return pump system. The implementation of this technology optimizes operations and improves the quality and productivity of tire production at PT XYZ. After comparing the average loss time in the cooling tank area, which was 5,529.6 minutes in 2022, it significantly decreased to 26 minutes over four months in 2024 after installing the system.