Usulan perbaikan proses produksi die casting produk cylinder component kyz dengan penerapan metode six sigma dan data mining di PT. Abm
P PT. ABM merupakan sebuah industri manufaktur yang bergerak di bidang industri sepeda motor. Kualitas dari hasil produk merupakan hal yang sangat penting pada industri ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi persentase cacat dalam proses produksi die casting. Penelitian ini menggunakan metode six sigma, dimana terdapat lima tahapan yaitu: Define, Measure, Analyze, Improvement, dan Control (DMAIC).Pada tahap define, diperoleh bahwa hasil produksi per bulan yang memiliki persentase cacat terbesar pada PT. ABM adalah cylinder component KYZ yaitu dengan persentase cacat 5,06%, sedangkan batas yang ditentukan perusahaan hanya 3,36%. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Tahap kedua adalah tahap measure, dimana dilakukannya perhitungan peta kendali p dan u. Hasil dari pengukuran itu diperoleh nilai DPMO sebesar 15.356 dengan tingkat sigma sebesar 3,66.Pada tahap Analyze, analisa digunakan menggunakan diagram ishikawa, Failure Mode Effect and Analysis(FMEA), dan data mining untuk decision tree. Setelah diketahui bahwa permasalahan yang paling dominan yaitu terjadinya kecacatan berupa flowline. Untuk tahap improvement, didapatkan hasil untuk upaya penanggulangan dari setiap kegagalan ini dengan melakukan pelatihan operator, Standard Operating Procedure (SOP) dan standarisasi QC PASS dengan menggunakan metode data mining, dimana diperoleh if then rule yang dapat diterima oleh bagian Quality Control (QC). Implementasi ini harus dipatuhi oleh operator mesin casting.Pada tahap control, dilakukan perhitungan peta kendali p dan u untuk membandingkan hasil setelah dilakukannya implementasi. Kemudian dihitung kembali tingkat sigma setelah dilakukannya implementasi. Hasil dari pengukuran itu diperoleh nilai nilai DPMO sebesar 13.221 dan tingkat sigma sebesar 3,71. Kenaikan tingkat sigma sebesar 0,05.
A ABM Company is well known as a manufacturing industry which operates in motorcycle industry. The quality measurement has become the most important substance in this industry. As a result, the purposes of this thesis are improving the quality control and reducing the defect percentages in die casting production. This thesis using Six Sigma methods, which have 5 Steps. There are: Measure, Analyze, Improvement, and Control (DMAIC).In the define phase, obtained that the production per month which has the largest percentage of defects in PT. ABM is a cylinder component KYZ which have 5.06%, while its specified limits only 3.36%. Therefore, further treatment is needed. The second phase is measure, which does the calculation control map p and u. The results of the measurements obtained for 15,356 DPMO value with sigma level of 3.66.In the Analyze phase, the analysis used to use ishikawa diagrams, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), and data mining for decision tree. Having in mind that the issue is the most dominant form of disability flowline. For the improvement stage, the results obtained for the response of each of these failures by conducting operator training, Standard Operating Procedure (SOP) and the standardization of QC PASS by using data mining method, which obtained if then rule that can be received in the Quality Control (QC). This implementation should be obeyed by casting machine operators.In the control phase, the calculation of control maps p and u done to compare the results after implementation. Then recalculated sigma level after doing the implementation. The results of the measurements obtained DPMO values of 13 221 and sigma level of 3.71. The increase in sigma level is 0.05.