DETAIL KOLEKSI

Analisis penyebab dan penanggulangan lost circulation pada sumur sp lapangan y


Oleh : Sheyla Putri Maharani

Info Katalog

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Bayu Satiyawira

Pembimbing 2 : Prayang Sunny Yulia

Kata Kunci : BHCP, ECD, LCM, lost circulation

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_STP_071002100045_Halaman-Judul.pdf 15
2. 2025_SK_STP_071002100045_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_STP_071002100045_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_STP_071002100045_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_STP_071002100045_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_STP_071002100045_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_STP_071002100045_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_STP_071002100045_Bab-1.pdf 3
9. 2025_SK_STP_071002100045_Bab-2.pdf 17
10. 2025_SK_STP_071002100045_Bab-3.pdf 4
11. 2025_SK_STP_071002100045_Bab-4.pdf 7
12. 2025_SK_STP_071002100045_Bab-5.pdf 1
13. 2025_SK_STP_071002100045_Daftar-Pustaka.pdf 2
14. 2025_SK_STP_071002100045_Lampiran.pdf 10

P Permasalahan lost circulation merupakan tantangan signifikan dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi, karena dapat menyebabkan tertundanya operasi, meningkatnya biaya, hingga membahayakan keselamatan kerja. lost circulation terjadi ketika lumpur pemboran mengalami kehilangan sebagian atau seluruh volumenya akibat masuk ke dalam formasi bawah permukaan yang memiliki karakteristik tertentu seperti porositas tinggi, rekahan alami, rongga besar, atau tekanan formasi yang lebih rendah dari tekanan lumpur. penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara sistematis penyebab dan metode penanggulangan lost circulation yang terjadi pada sumur sp di lapangan y, sumatera selatan.penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis lost circulation yang terjadi, menentukan faktor penyebab dominan, serta mengevaluasi metode penanggulangan yang diterapkan dalam operasi pemboran. untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan studi empiris terhadap data sumur sp, dengan fokus pada trayek 8½” pada kedalaman 1114 ftmd/1088 fttvd, di mana indikasi partial loss terdeteksi. data yang digunakan diperoleh dari laporan harian pengeboran (daily mud report), data subsurface, data bottom hole assembly (bha), serta data tekanan dari operasi pemboran.metode penelitian melibatkan perhitungan tekanan hidrostatik, tekanan formasi, tekanan rekah formasi, equivalent circulating density (ecd), bottom hole circulating pressure (bhcp), kecepatan aliran lumpur (va), kecepatan kritis (vc). analisis dilakukan dengan membandingkan parameter tekanan yang dihasilkan lumpur terhadap tekanan formasi dan tekanan rekah formasi. jika tekanan hidrostatik dan bhcp melampaui tekanan formasi namun masih di bawah tekanan rekah, maka penyebab lost circulation dikategorikan sebagai natural fracture. sebaliknya, jika tekanan lumpur melampaui tekanan rekah, maka kejadian tersebut diklasifikasikan sebagai induced fracture.hasil perhitungan menunjukkan bahwa tekanan hidrostatik sebesar 520.50 psi berada di atas tekanan formasi (pf) sebesar 497.87 psi, namun bhcp sebesar 563.246 psi berada di bawah tekanan rekah formasi (prf) sebesar 10923.52 psi. dengan demikian, jenis lost circulation yang terjadi dikategorikan sebagai partial loss akibat rekahan alami (natural fracture) dan bukan karena tekanan lumpur yang melebihi batas kekuatan formasi. oleh karena itu, metode penanggulangan yang diterapkan pada sumur sp menggunakan kombinasi lost circulation material (lcm) tipe fibrous seperti uniseal, yang dicampur dengan caco₃ fine dan caco₃ medium, terbukti efektif untuk menutup jalur rekahan dan memulihkan kestabilan sirkulasi lumpur.simpulan dari penelitian ini adalah bahwa karakteristik formasi yang mengalami tekanan rendah akibat produksi berkepanjangan menjadi penyebab dominan terjadinya lost circulation. evaluasi tekanan yang cermat serta pemilihan metode penanggulangan yang sesuai seperti penggunaan lcm berbasis serat menjadi kunci keberhasilan dalam mitigasi masalah tersebut. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis dan teoritis dalam menangani kasus serupa di lapangan lain serta memperkaya literatur teknik pemboran minyak dan gas.

L Lost circulation is a significant challenge in oil and gas drilling, as it can delay operations, increase costs, and jeopardize safety. lost circulation occurs when drilling mud loses some or all of its volume due to entering subsurface formations that have certain characteristics such as high porosity, natural fractures, large cavities, or formation pressure that is lower than mud pressure. this study was conducted to systematically analyze the causes and methods of overcoming lost circulation that occurred in the sp well in field y, central sumatra.this study aims to identify the type of lost circulation that occurs, determine the dominant causal factors, and evaluate the countermeasures applied in drilling operations. to achieve these objectives, an empirical study was conducted on sp well data, focusing on the 8½\\\" trajectory at a depth of 1114 ftmd (1088 fttvd), where partial loss indications were detected. the data used were obtained from the daily mud report, subsurface data, bottom hole assembly (bha) data, and pressure data from drilling operations.the research method involved the calculation of hydrostatic pressure, formation pressure, formation fracturing pressure, equivalent circulating density (ecd), bottom hole circulating pressure (bhcp), mud flow velocity (va), critical velocity (vc). the analysis is performed by comparing the pressure parameters generated by the mud against the formation pressure and formation fracturing pressure. if the hydrostatic pressure and bhcp exceed the formation pressure but are still below the fracture pressure, the cause of lost circulation is categorized as natural fracture. conversely, if the mud pressure exceeds the fracture pressure, the event is classified as induced fracture.the calculation results show that the hydrostatic pressure of 520.50 psi is above the formation pressure (pf) of 497.87 psi, but the bhcp of 563.246 psi is below the formation fracture pressure (prf) of 10923.52 psi. thus, the type of lost circulation that occurred is categorized as partial loss due to natural fracture and not due to mud pressure exceeding the formation strength limit. therefore, the countermeasure method applied to the sp well using a combination of fibrous-type lost circulation material (lcm) such as uniseal, mixed with caco₃ fine and caco₃ medium, proved effective in closing the fracture path and restoring mud circulation stability.the conclusion of this study is that the characteristics of formations that experience low pressure due to prolonged production are the dominant cause of lost circulation. careful pressure evaluation and selection of appropriate countermeasures such as the use of fiber-based lcms are the keys to success in mitigating the problem. this research is expected to be a practical and theoretical reference in handling similar cases in other fields and enrich the literature of oil and gas drilling techniques.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?