Evaluasi dan desain ulang electric submersible pump pada sumur minyak di lapangan Y
L Lima sumur di lapangan Y terletak di pesisir pantai Sumatra dan merupakan salah satu wilayah operasional kerja milik Pertamina. Lima sumur tersebut memiliki kandungan gas dan water cut yang cukup tinggi. Sejak kelima sumur tersebut tidak mampu lagi berproduksi secara alami, maka digunakan metode pengangkatan buatan dengan memasang Electric Submersible Pump. Pada dasarnya pompa yang sudah terpasang masih dapat digunakan, namun sudah tidak efisien mengingat terdapat perbedaan parameter yang relatif menurun seperti laju produksi, tekanan laju alir, dan tekanan reservoir. Dalam tugas akhir ini, penulis akan mengevaluasi Electric Submersible Pump yang sudah terpasang di masing-masing sumur terhadap laju produksi terkini dan melakukan optimasi berdasarkan beberapa skenario laju produksi yang diinginkan. Optimasi yang akan dilakukan pada tugas akhir ini tidak menutup kemungkinan untuk merubah tipe pompa Electric Submersible Pump agar menjadi lebih sesuai dengan kapasitas pompa dan laju produksi yang diinginkan. Dalam optimasi produksi ini, penulis juga akan memperhatikan penggunaan tipe motor, gas separator, ukuran kabel, dan transformer yang digunakan. Hasil dari tugas akhir ini memperlihatkan evaluasiElectric Submersible Pump yang sudah terpasang di tiga sumur lapangan Y sudahtidak lagi efisien dilihat dari perbedaan laju produksi yang dihasilkan berdasarkanstage pompa yang sudah terpasang. Optimasi yang dilakukan pada tiga skenariolaju produksi merubah tipe Electric Submersible Pump sesuai dengan kapasitaspompa pada setiap skenario laju alir produksi. Dengan berubahnya tipe pompatersebut, maka tipe motor, gas separator, ukuran kabel, dan transformer yangdigunakan juga akan berbeda.
F Five wells in the Y field are located on the coast of Sumatra and are one ofPertamina's operational operational areas. The five wells have a high gas andwater cut content. Since the five wells are no longer able to produce naturally, theartificial lifting method is used by installing Electric Submersible Pump. Basicallythe installed pump can still be used, but it is not efficient considering there arerelatively decreasing parameter differences such as production rate, flow ratepressure, and reservoir pressure. In this final project, the author will evaluate theElectric Submersible Pump that has been installed in each well to the currentproduction rate and perform optimization based on several scenarios of the desiredproduction rate. The optimization that will be carried out in this final project doesnot rule out the possibility to change the type of Electric Submersible Pump to bemore in line with the pump capacity and the desired production rate. In optimizingthis production, the author will also pay attention to the use of motor types, gasseparator, cable sizes, and transformer. The results of this final project show thatthe evaluation of the Electric Submersible Pump installed in the three Y field wellsis no longer efficient, judging from the difference in the rate of production producedbased on the installed pump stage. Optimization carried out on three productionrate scenarios changes the Electric Submersible Pump type according to the pumpcapacity in each scenario of production flow rate. With the change in type of pump,the type of motor, gas separator, cable size, and transformers used will also bedifferent.