Evaluasi dan optimasi electric submersible pump sumur s-26 lapangan skr
Penerbit : FTKE - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Hari Karyadi Oetomo
Pembimbing 2 : Havidh Pramadika
Kata Kunci : Electric submersible pump; Evaluation of electric submersible pump ; Production optimization;
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_STP_071002000055_Halaman-Judul.pdf | 15 | |
2. | 2025_SK_STP_071002000055_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_STP_071002000055_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_STP_071002000055_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_STP_071002000055_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
6. | 2025_SK_STP_071002000055_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_STP_071002000055_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_STP_071002000055_Bab-1.pdf | 3 | |
9. | 2025_SK_STP_071002000055_Bab-2.pdf | 21 |
|
10. | 2025_SK_STP_071002000055_Bab-3.pdf | 4 |
|
11. | 2025_SK_STP_071002000055_Bab-4.pdf | 20 |
|
12. | 2025_SK_STP_071002000055_Bab-5.pdf | 2 | |
13. | 2025_SK_STP_071002000055_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
14. | 2025_SK_STP_071002000055_Lampiran.pdf | 13 |
|
P Penelitian ini berfokus pada evaluasi dan optimasi kinerja Electric Submersible Pump (ESP) yang diterapkan pada sumur S-26 di lapangan SKR, Jawa Timur. Lapangan ini memiliki tantangan produksi yang kompleks, terutama karena tingginya tingkat water cut dan tekanan reservoir yang menurun, sehingga memerlukan metode pengangkatan buatan yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi produksi melalui analisis kinerja pompa yang terpasang serta penerapan langkah-langkah optimasi berbasis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflow Performance Relationship (IPR) Composite, yang memungkinkan perhitungan laju alir optimum serta analisis performa pompa pada berbagai kondisi operasi. Evaluasi awal dilakukan dengan mengukur efisiensi volumetrik pompa yang terpasang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa efisiensi volumetrik pompa pada kondisi awal adalah 86,41%, mengindikasikan bahwa pompa tidak sepenuhnya bekerja dalam operating range yang optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penurunan performa produksi jika tidak segera dioptimalkan. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan langkah-langkah optimasi yang mencakup penggantian pompa dari tipe GN1600 ke GN7000 serta perubahan jumlah stage dari 191 menjadi 63. Langkah ini dipilih karena analisis menunjukkan bahwa pergantian dan penyesuaian pompa dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Optimasi ini berhasil meningkatkan laju alir produksi menjadi 7.395,77 BFPD, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan kondisi fluid over pump lainnya. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pemilihan ESP. Faktor-faktor seperti jumlah stage, tipe pompa, serta level fluida dalam sumur sangat mempengaruhi efisiensi operasional. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya analisis sensitivitas untuk memahami pengaruh berbagai parameter terhadap performa produksi. Dengan hasil optimasi ini, operator lapangan dapat mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan produksi dan menjaga stabilitas operasional. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk lapangan SKR, tetapi juga dapat diterapkan pada sumur-sumur lain dengan karakteristik serupa. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi optimasi produksi menggunakan ESP, yang dapat mendukung pengelolaan sumur minyak secara lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, terutama dalam mengembangkan teknologi pengangkatan buatan yang lebih adaptif terhadap tantangan lapangan.
T This study focuses on the evaluation and optimization of Electric Submersible Pump (ESP) performance applied to well S-26 in the SKR field, East Java. This field presents complex production challenges, primarily due to high water cut levels and declining reservoir pressure, necessitating the use of efficient artificial lift methods. The objective of this study is to identify potential improvements in production efficiency through the analysis of the installed pump\\\'s performance and the application of data-driven optimization measures. \\n\\nThe method used in this study is the Inflow Performance Relationship (IPR) Composite, which allows for the calculation of optimal flow rates and the analysis of pump performance under various operating conditions. Initial evaluation was conducted by measuring the volumetric efficiency of the installed pump. The results showed that the pump\\\'s volumetric efficiency in its initial condition was 86.41%, indicating that the pump was not fully operating within the optimal range. This condition has the potential to lead to a decline in production performance if not promptly optimized.\\n\\nTo address this issue, optimization steps were implemented, including replacing the pump from type GN1600 to GN7000 and increasing the number of stages from 191 to 63.. This approach was chosen based on analysis showing that pump replacement and adjustment could significantly enhance performance. This optimization successfully increased the production flow rate to 7,395.77 BFPD, the highest value compared to other fluid over pump conditions. This study also provides insights into the importance of thorough evaluation of ESP design and selection. Factors such as the number of stages, pump type, and fluid level in the well greatly influence operational efficiency. Additionally, this study highlights the importance of sensitivity analysis to understand the impact of various parameters on production performance. With these optimization results, field operators can implement more effective strategies to increase production and maintain operational stability. The findings of this study are expected to benefit not only the SKR field but also other wells with similar characteristics. This research contributes significantly to the development of production optimization strategies using ESP, supporting more efficient and sustainable oil well management. Furthermore, these findings can serve as a foundation for future research, particularly in developing artificial lift technologies that are more adaptive to field challenges.