DETAIL KOLEKSI

Peningkatan utilitas operator dengan lean manufacturing pada lini crankcase left di PT. X


Oleh : Syarifah ai’ni

Info Katalog

Penerbit : FTI - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Docki Saraswati

Pembimbing 2 : Linda Studiyanti

Subyek : Utilities (Computer programs);Space industrialization

Kata Kunci : operator utilization, lean manufacturing, waste assessment method, value stream mapping, NASA-TLX.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_STI_063001400025_Halaman-Judul.pdf
2. 2018_TA_STI_063001400025_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2018_TA_STI_063001400025_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2018_TA_STI_063001400025_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2018_TA_STI_063001400025_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2018_TA_STI_063001400025_Bab-4_Pengumpulan-Data.pdf
7. 2018_TA_STI_063001400025_Bab-5_Pengolahan-Data.pdf
8. 2018_TA_STI_063001400025_Bab-6_Analisa-Hasil-dan-Pembahasan.pdf
9. 2018_TA_STI_063001400025_Bab-7_Kesimpulan-dan-Saran.pdf
10. 2018_TA_STI_063001400025_Daftar-Pustaka.pdf
11. 2018_TA_STI_063001400025_Lampiran.pdf

S Sebagai perusahaan manufaktur, PT. X bergerak dibidang otomotif yaitu memproduksi motor jenis matic. Proses produksi yang dilakukan di PT X salah satunya terjadi di Disi Machining, yaitu proses permesinan (pembubutan). Proses permesinan dilakukan menggunakan mesin CNC dengan beberapa operator sebagai man power. Berdasarkan observasi awal di lapangan dan analisa sementara, ditemukan beberapa operator yang menganggur menunggu mesin CNC siap beroperasi. Hal ini menunjukan adanya ketidakseimbangan pembagian kerja sehingga menimbulkann waste. Value Stream Mapping digunakan sebagai salah satu tools lean manufacturing untuk menggambarkan aliran produk, kemudian identifikasi waste dilakukan dengan menggunakan waste assessment model sehingga ditemukan waste tertinggi yaitu motion dengan persentasi 17,863%. Berdasarkan kondisi saat ini, dengan jumlah operator 10 orang maka persentase utilitas operator pada lini crankcase left yaitu 40%. Perhitungan beban kerja dilakukan dengan menggunakan metode CVL dan NASA-TLX untuk mengetahui beban kerja saat ini, perbaikan kemudian dilakukan untuk meningkatkan utilitas operator menggunakan peta proses manusia dan mesin dengan menggunakan tiga skenario usulan. Uji signifikan terhadap tiga skenario usulan dilakukan menggunakan ANOVA one-way, kemudian pemilihan skenario terbaik dilakukan menggunakan teknik Tukey sehingga skenario usulan 1 yaitu pengurangan jumlah operator menjadi tujuh operator terpilih dengan persentase utilitas operator meningkat menjadi 59%.

A As a manufacturing company, PT. X is an automote company that produces automatic motorcycles. One of the production process in PT.X in the machining dision is the machining process (lathing). The machining process use CNC machine with some operator as the man power. Based on the beginning of the field observation and the current analysis, it was found that some idle operator waiting for the CNC machine to be ready to operate. This shows imparity on the work proportion that causing waste. Value stream mapping is used as one of the lean manufacturing tools to show the production flow, and waste assessment model is being used to identify the waste, after that it was found that the highest waste is caused by motion with the percentage of 17,863%. Based on the current condition, the operator utilization for the crankcase left line with 10 operators is 40%. To calculate the workload, CVL and NASA-TLX methods are being used. Improvement is being applied to increase the operator utility using the man machine process chart with 3 different proposal scenario. Significant test is being used to the 3 proposal scenarios using ANOVA one-way, and then to select the best scenario, tukey method is being used, the first proposal scenario which is reducing the number of the operator to 7 is selected with the operator utilization increased by 59%.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?