DETAIL KOLEKSI

Analisis pengaruh gas oil ratio terhadap head degradtion pada sumur electrical submersible pump


Oleh : M. Almer Yandra

Info Katalog

Nomor Panggil : 1311/TP/2020

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Djoko Sulistyanto

Pembimbing 2 : Djunaedi Agus Wibowo

Subyek : Electric oil well pumping;Submerible pums

Kata Kunci : head degradation, electric submersible pump, GOR

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2020_TA_STP_071001300210_Halaman-Judul.pdf
2. 2020_TA_STP_071001300210_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2020_TA_STP_071001300210_BAB-1_Pendahuluan.pdf
4. 2020_TA_STP_071001300210_BAB-2_Tinjauan-Umum.pdf
5. 2020_TA_STP_071001300210_BAB-3_Kerangka-Konsep.pdf
6. 2020_TA_STP_071001300210_BAB-4_Metode.pdf
7. 2020_TA_STP_071001300210_BAB-5_Kesimpulan.pdf
8. 2020_TA_STP_071001300210_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2020_TA_STP_071001300210_Lampiran.pdf

P Produksi sumur minyak mengunakan artificial lift electric submersible pump memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah gas yang terproduksi bersama dengan minyak, gas yang terproduksi bersama dengan minyak dapat menurunkannilai head dari pompa electric submersible pump. Sumur pada penelitian kali inimemproduksi minyak ringan dengan nilai GOR yang tinggi, peningkatan nilai GORmembuat desain electric submersible pump yang terpasang tidak mampumempertahankan jumlah produksi yang ditentukan, untuk itu dilakukan penelitianmengenai pengaruh head degradation terhadap laju produksi pada sumur ESPdengan GOR tinggi. Penelitian ini menggunkan variabel nilai GOR 100 scf/stb, 500scf/stb, 1000 scf/stb, 2000 scf/stb dan 3000 scf/stb. Sumur ini mampu untukberproduksi maksimum 8202,2 STB/day, sehingga laju produksi yang ditentukansebesar 6600 STB/day. Saat ini telah terpasang pompa ESP tipe Reda S8900N.Hasil desain pada GOR 100 pompa S8900N 208 stage dan tidak membutuhkanintake gas separator, pada GOR 500 pompa S8900N 195 stage dan tidakmembutuhkan intake gas separator, pada GOR 1000 pompa S8900N 205 stage dantidak membutuhkan intake gas separator, pada GOR 2000 pompa S8900N 221stage membutuhkan intake gas separator 80% dan pada GOR 3000 pompa S8900Ntidak mampu untuk berproduksi sesuai yang ditentukan maka dilakukan pergantianpompa Reda H15500N 155 stage dan membutuhkan intake gas separator 80%.Berdasarkan hasil analisis terjadi penurunan head pompa atau head degradationakibat nilai GOR.

T The production of oil wells using artificial lift electric submersible pumps hasseveral limitations, one of which is gas produced together with oil, gas produced together with oil can reduce the head value of electric submersible pump pumps.The wells in this study produce light oil with high GOR values, an increase in theGOR value makes the installed electric submersible pump design unable tomaintain the specified amount of production, for this purpose, a study wasconducted on the effect of head degradation on the production rate on ESP wellswith high GOR. This study uses the variable values of GOR 100 scf / stb, 500 scf /stb, 1000 scf / stb, 2000 scf / stb and 3000 scf / stb. This well is capable of producinga maximum of 8202.2 STB / day, so the specified production rate is 6600 STB / day.Currently installed S8900N ESP type Reda pump. The design results on the GOR100 pump S8900N 208 stage and does not require intake gas separator, on the GOR500 pump S8900N 195 stage and does not require intake gas separator, on the GOR1000 pump S8900N 205 stage and does not require intake gas separator, on GOR2000 pump S8900N 221 the stage requires 80% separator gas intake and at GOR3000 the S8900N pump is unable to produce as specified, then the replacement ofReda H15500N 155 stage pump and requires 80% separator gas intake. Based onthe analysis results there was a decrease in pump head or head degradation due tothe value of the GOR.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?